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2021年11月30日 星期 上一期  下一期
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精准攻关 提高产品得率

随着香芍颗粒市场需求日益增加,提高生产效率迫在眉睫。四川海蓉药业晨曦QC 小组坚持科技创新,以扩大产能、提质增效为导向,积极开展技术攻关,促进产品得率提高。

2020年5月,晨曦QC 小组对车间20批香芍颗粒进行生产数据分析,发现产品得率平均值仅为88.37%,而其中粗粉数量占总量的44.84%、细粉数量占总量的29.88%,找到症结后,他们从制粒工序出发,寻求降低粗、细粉数量的方法,从而提高产品得率。

晨曦QC 小组从人、机、料、法、环五个方面对可能影响粗细粉的原因进行分析,得出了9条末端因素,其中清膏波美度、进风阀门开度、输液频率及雾化压力控制不当对症结问题影响显著,确认为要因。其中,进风阀门开度决定进风量的大小,进风量对颗粒粒径产生影响,从而影响颗粒制粒效果,进而影响最终产品得率。晨曦QC 小组采用黄金分割法,在最小阀门开度和最大阀门开度之间,分别进行模拟正常制粒干燥、整粒生产试验,发现进风阀门开度设定为78°时,粗、细粉下降至69.5%,达到预期目标。

制粒过程中,适宜的清膏波美度、制粒过程雾化压力、输液频率直接影响润湿和干燥的动态平衡和制粒效果,进而影响最终产品得率。针对这种情况,晨曦QC 小组一开始使用正交试验设计,但无法找到整个区域上因素的最佳组合和响应值的最优值。于是晨曦QC 小组调整策略,采用响应面分析方法中Box-Behnken 试验设计,确认了清膏波美度、制粒过程雾化压力及输液频率的最佳工艺组合参数。

经过不懈努力,晨曦QC 小组将确认后的生产工艺参数运用到生产制剂过程中,香芍颗粒的成品得率提升了5.74%,平均每批成品比攻关前多生产6.8件,扣除攻关成本外,创造直接经济效益达20余万元。凭借该课题,晨曦QC 小组获得了第42次全国医药行业QC 小组成果发表一等奖。

(刘杨阳)


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