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2025年12月29日 星期 上一期  下一期无下期报纸
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5金闪耀ICQCC!匠心浇筑卓越之路
——2025国际“金奖”QC 小组攻关故事

在第50届国际质量管理小组会议(ICQCC)上,扬子江药业集团凭借卓有成效的质量管理课题攻关成果,从全球近600个参赛项目中脱颖而出,一举夺得5项金奖,创下中国企业在本届“质量奥林匹克”上的亮眼佳绩。至此,集团所获ICQCC 金奖总数已跃升至36个。本期《扬子江通讯》特设专版,聚焦QC 小组的攻关历程,带领读者沉浸式感受扬子江人对质量的执着坚守,领略他们精益求精的金奖风采。

先锋QC小组 精研细测,破解检验难题

C产品是上海海尼药业有限公司的大容量液体制剂,主要用于补充体液、调节电解质平衡,临床应用价值显著。在实际检验过程中,C产品一次检验成功率显著低于公司其他同类产品,有较大的提升空间。

为破解这一难题,聚焦检验核心痛点,先锋QC 小组迅速启动攻关工作。小组首先从梳理检验数据入手,通过对多批次检验结果的系统分析,发现失败案例集中指向含量测定项目,其中氯化钙含量测定结果不合格的情况最为突出,是影响整体检验成功率的核心症结。明确问题关键后,小组遵循科学的分析思路,从“人、机、料、法”四个维度全面排查潜在影响因素,将人员操作、仪器状态、物料特性、检测方法参数等逐一纳入考量范围。

为精准锁定关键原因,一系列针对性验证试验有序开展。小组对比了不同检验人员的操作结果,排除了人员操作熟练度的影响;通过调整仪器平衡时间、更换不同使用状态的核心部件,确认仪器运行状态并非主要问题;又通过优化淋洗液浓度、开展空白辅料干扰试验,进一步排除了物料相关因素的干扰。经过一个多月的反复测试与数据分析,小组最终确定两大关键症结:一是原检测方法中氯化钙溶液浓度设置不合理,导致检测结果的准确度与重复性不佳;二是对照品溶液与供试品溶液的pH 值差异较大,直接影响检测结果的准确性。

找到问题根源后,小组立即制定针对性解决方案并稳步推进优化。在溶液浓度优化方面,参考离子色谱仪的常规检测特性,配制多个浓度梯度的溶液进行对比试验,通过细致考察回收率与重复性等关键指标,筛选出最适宜的检测浓度。在pH 值差异调整上,结合产品工艺特性与检测兼容性,选用合适浓度的盐酸溶液作为溶剂,逐步缩小对照品与供试品的pH 值差值,经过多次调试,有效降低了pH 值差异对检测结果的影响,数据稳定性大幅改善。

经过持续攻关,C产品一次检验成功率显著提升,原核心症结“氯化钙含量测定结果不合格”得到彻底解决,巩固期内未再出现同类问题。此次攻关形成的优化检测方法,为公司同类液体制剂的检验提供了有益参考,进一步提升了检验技术水平,为保障临床用药安全筑牢了质量防线。

力帆QC小组 靶向攻坚,助力产能释放

A产品作为江苏紫龙药业有限公司固体制剂的核心产品,在其生产流程中,压片工序是关键环节,直接影响产品质量与生产效益。然而,统计数据显示,A产品压片过程不合格品量占各工序总不合格量的比例较高,不仅造成了严重的物料损耗,还增加了生产成本,制约了产能释放,成为车间亟待解决的突出问题。

为破解这一生产瓶颈,力帆QC 小组迅速启动专项攻关。小组首先从梳理数据入手,通过对多批次生产记录的系统分析,发现压片过程不合格品量主要由固有损耗量和过程控制损耗量构成,其中过程控制损耗量占比超过九成,是核心问题所在。进一步拆解过程控制损耗量的来源,除尘量和压片机剔废量两大因素占比接近百分之百,成为制约压片工序质量的关键症结。

明确问题核心后,小组遵循科学分析思路,通过头脑风暴梳理出人员操作、设备参数、物料特性等多个维度的潜在影响因素,最终归纳出8条末端原因。为精准锁定要因,小组成员开展了多轮测试与数据分析,最终确定供料机构与转台间距过大、充填深度与主压高调节参数不匹配、干燥过程水分控制过低为三大关键要因。

针对供料机构与转台间距过大的问题,小组采用响应面设计方法,制定两因素三水平试验方案,通过13组系统试验,结合专业软件分析,最终确定强迫加料器底座与转台、压粉板与转台的最优间距组合,使除尘量大幅降低并控制在目标范围内。对于充填深度与主压高参数不匹配的情况,小组采用正交试验法,在合理取值范围内进行多组参数组合测试,最终锁定最优参数区间,有效降低了压片机剔废量。针对干燥过程水分控制过低的问题,小组对比委托方生产工艺与验证数据,优化湿颗粒出料方式,将干燥水分控制在合理范围,显著减少了颗粒细粉量,进一步降低了除尘损耗。

在实施优化措施的过程中,小组成员全程跟踪生产动态,定期采集数据,及时调整参数细节,确保各项对策落地见效。经过持续攻关,A产品压片过程不合格品量显著降低。此次攻关不仅取得了显著的经济效益,还赢得了委托方的高度认可与信赖,为公司新增了两项产品生产委托。

晨曦QC小组 优化工艺,提升成品得率

四川海蓉药业有限公司的重点品种B产品,作为治疗呼吸系统感染、泌尿生殖系统感染和皮肤软组织感染等病症的核心药物,具备显著的临床价值与广阔的市场前景。然而,在生产期间,该产品成品得率表现不佳,不仅平均值偏低,波动还较为明显,远低于同生产线其他品种水平。这一问题直接导致生产成本增加,削弱了产品市场竞争力,成为制约企业经济效益提升与市场拓展的关键瓶颈。

为破解这一难题,晨曦QC 小组迅速聚焦“提高B产品成品得率”这一核心课题,启动专项攻关。小组首先通过系统梳理生产数据、分析过程能力,发现B产品得率偏低且不稳定的核心症结集中在两个方面:一是颗粒粒径偏小,导致颗粒流动性下降,填充不均匀,进而出现掉边、断片等问题;二是压片速度设定不合理,过慢的压片速度会加剧不合格品产生,显著影响最终得率。

找准问题根源后,小组制定了针对性的攻关方案,稳步推进工艺优化。针对颗粒粒径偏小的问题,成员们通过正交试验法,围绕制粒过程中的搅拌桨转速、加液时间、制粒时间三个关键参数,设计三因素三水平的试验方案,开展系统性小试研究。通过对多组试验数据的对比分析,最终筛选出最优参数组合,有效改善了颗粒流动性与可压性。

在压片速度优化方面,小组结合设备压片速度标准运行范围,设计了梯度试验,分别测试不同速度下产品的不合格品数量与得率情况。经过反复验证,确定了既能保证产品质量、又能提升生产效率的最佳压片速度,解决了因速度过慢导致的掉边、断片问题。

在整个攻关过程中,小组成员全程跟踪生产动态,及时收集数据并调整参数细节,确保各项优化措施落地见效。经过持续改进,B产品成品得率大幅提升,较攻关前提高了11.87%,稳定性显著增强。

此次攻关成效突出,既有效降低生产成本,也助力团队积累工艺优化、质量工具运用经验,提升专业能力;跨部门协作机制在反复磨合中持续优化,质量管理模式从“事后处置”向“事前预防”的战略性转变,为企业高质量发展注入强劲动力。

启航QC小组 数智赋能,构建全程管控体系

在医药行业数字化转型与质量管控升级的双重要求下,药品全生命周期的全程管控成为企业合规发展的核心命题。集团有限公司工厂在推进高质量发展过程中,发现质量数据分散于SAP、 QMS、 LIMS 等多个独立系统,易导致生产数据查询流程繁琐、耗时较长,也制约了风险控制的响应效率。

为破解这一难题,响应新《中华人民共和国药品管理法》“全程管控”要求与《数字中国建设整体布局规划》的数字化发展号召,由有限公司工厂质量管理部和信息技术中心组成的启航QC 小组正式启动“建立产品全过程管理系统”专项攻关,以“实现生产数据查询时间小于20分钟”为核心目标,搭建覆盖产品全链条的数据管理平台。

小组首先开展系统调研与方案设计,借鉴行业先进的数据集成思路,提出构建“应用层、平台层、数据层”多层次架构的总体方案。为确保方案可行性,成员们对关键技术环节进行多维度比选,确定原型图设计用墨刀、用户权限设计采用RBAC 模型(基于角色的权限管理模型)、可视化图表选用ECharts、 数仓建模采用维度建模(Kimball)方法,保障系统开发适配需求。

方案确定后,小组按步骤推进实施:应用层通过墨刀设计完成系统原型图与页面布局,涵盖溯源查询、数据管理、权限管理三大核心模块,实现从原辅包管理到市场反馈的全流程覆盖;平台层基于RBAC 模型划分车间级、部门级、工厂级三级权限,精准匹配不同岗位数据查看需求,同时利用ECharts 图表库完成生产过程关键参数、稳定性检验、不良反应等模块的可视化呈现;数据层通过维度建模确定7大关键数据类型,创建维度表与事实表,梳理各系统取数逻辑,借助ETL 工具实现多系统数据的抽取、转换与整合,打破数据壁垒。

系统开发完成后,小组开展全面调试,对品种基本信息、检测数据、质量信息等9大功能模块进行功能测评,确保数据完整度与模块匹配率均达100%。经实际应用验证,异常事件调查平均耗时仅11.56分钟,远低于20分钟的目标值,生产数据查询效率大幅提升。

此次攻关不仅实现了药品上市前后数据的有机衔接与一键式查询,更带来了显著的综合效益:数字化质量管理模式减少了人工干预与沟通成本,跨部门协作模式增强了团队凝聚力与问题解决能力,系统成功入选“2024药品智联共治典型案例”,并在集团子公司推广应用。

饮水思源QC小组 创新工艺,筑牢废气治理防线

在生态文明建设与环保法规日益严格的背景下,废气达标排放成为企业可持续发展的重要前提。集团污水站采用传统碱洗除臭工艺处理含非甲烷总烃、臭气、氨气等成分的废气,虽能满足基础排放要求,但针对卤代化合物等难分解成分的处理效果有限,导致臭气排放浓度偏高。

为响应污染防治攻坚战要求,践行绿色发展理念,饮水思源QC 小组启动“废气处理系统新工艺的研究”专项攻关,明确目标为将臭气排放浓度控制在600无量纲以内。小组通过广泛借鉴行业先进技术,结合企业废气成分复杂、浓度不稳定的特性,提出“碱洗+氧化+吸附”和“预洗池+生物处理+吸附”两套组合工艺方案,并开展对比试验。结果显示,“碱洗+氧化+吸附”方案在处理高浓度废气时去除率更高,且维护成本更低,最终被确定为最佳方案。

在此基础上,小组对方案各关键环节进行细化选型:主处理工艺段对比“碱喷淋塔+氧化塔”与“碱喷淋塔+填

料塔”的处理效率,前者臭气去除率超90%,更能满足核心处理需求;加药系统选用液体次氯酸钠,通过自动化投加装置,15分钟即可将ORP 值从150mv升至500mv,且全程无需人员接触,安全性达100%;活性炭吸附环节选择颗粒活性炭,其吸附停留时间达2.68秒,远超1秒的设计要求,吸附效果更稳定;除雾系统采用丝网除雾器,即使烟气流速变化,活性炭箱内相对湿度仍能控制在60%RH以内,保障吸附效率。

小组快速推进方案落地,完成碱喷淋塔、氧化塔等核心设备的设计选型与安装,优化工艺参数确保气液充分接触;搭建液体次氯酸钠自动加药系统,实现ORP 值精准调控;规范颗粒活性炭装填流程,保证吸附效果;安装丝网除雾器并完成全系统组装调试。经第三方检测验证,新工艺运行后,臭气排放浓度稳定在 206~249无量纲之间,远低于目标值600,VOCs 浓度也控制在30mg/m

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以下,完全符合环保标准。此次攻关不仅有效改善了厂区及周边大气环境,保障了员工身心健康,还形成了一套可复制推广的废气处理工艺方案。小组制定《污水站除臭系统管理规程》等标准化文件,明确设备操作、维护保养等要求,并在企业内部推广应用。同时,新工艺的自动化程度显著提升,降低了操作风险与人力成本,为企业绿色可持续发展奠定了坚实基础。


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